昆明信息港讯(昆明日报 记者缪亚平 通讯员杨勇)近日,云南石化12万制氢装置显示:9月装置能耗降至902千克标油/吨,创年度最低,处于能耗管控最优水平。
今年以来,云南石化生产二部结合提质增效“升级版”,对标行业同类装置,寻找自身短板,PSA1解吸气中氢含量处于同类装置领先水平,节能降耗成效显著。
制氢装置主要向全厂提供99.9%纯度以上的氢气,是分解裂化提纯重油的原料装置。今年,市场需求不旺,云南石化原油加工处于中低负荷。从2月开始,5万制氢、12万制氢装置负荷均处于60%左右。“近期,适应提质增效需要,根据加氢装置实际需求,已经具备5万制氢装置停工条件。”制氢工艺主任工程师孙鹏提出建议。这项建议引起云南石化高度重视,经过研判,5万制氢装置于3月初正式停运,12万制氢装置开始单套运行。
为了实现“停得稳”,生产二部开展停工后风险评估和应急措施制定工作,围绕重要工艺指标,编制天然气中断及各种突发事故应急预案,对转化炉、PSA1解吸气压缩机等重点设备进行特护。
经过8个月的运行,单套集约效应明显:节约天然气进料量2300吨、节电467万度,节约循环水34.8万吨,实现运行经济化。
在单套制氢装置运行期间,云南石化全厂氢气平衡难度大,氢气略显不足。生产二部工艺工程师王建明根据多年的工作经验,提出“延长PSA1吸附时间,降低解析气氢气含量,增加氢气收率”的建议。
这项建议经云南石化评估后予以实施。延长PSA1吸附时间,每次仅调整1秒,还需取样分析和观察在线氢气分析仪,确保氢气中甲烷不超过千分之一、氢气纯度不低于99.8%。经过22天缓慢调整、10次精细调节吸附时间,PSA1解析时间稳定延长7秒至8秒,能够确保运行最优化。
通过延长PSA1吸附时间,也带来了多重效应:解吸气中氢含量降至50%,处于国内同行业最低水平,领先同类装置;氢气回收率提高3%。
此外,云南石化生产二部还相继实施PSA2计量攻关、热量精准计算等举措,持续降低装置能耗,打好能耗攻关战,助力企业提质增效向纵深推进。